Kontrola skafandrów kosmicznych i konkurs robotów studenckich dziś, gdy stacja orbituje wyżej
Skafandry kosmiczne, robotyka i konserwacja były głównymi priorytetami dla załóg Ekspedycji 71 i Boeing Crew Flight Test NASA po tym, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna podniosła swoją orbitę w środę. Dziewięciu mieszkańców orbity podzieliło również swój dzień na różne działania badawcze na ludziach i zadokowane załogowe działania kosmiczne.
Inżynier lotu NASA Matthew Dominick ocenił dziś skafander kosmiczny w śluzie powietrznej Quest z pomocą astronauty NASA Mike'a Barratta. Duet zasilił skafander, skonfigurował jego komponenty i przetestował systemy łączności i podtrzymywania życia podczas weryfikacji dopasowania Dominicka.
Swobodnie latający robot-asystent Astrobee, zasilany przez wentylatory i system nawigacji oparty na wizji, manewrował wewnątrz modułu laboratoryjnego Kibo podczas środowego finału konkursu Astrobee Zero Robotics 3. Astrobee były kontrolowane i manipulowane przez zwycięskie algorytmy napisane przez studentów na Ziemi i pobrane na platformę robotyczną przez kontrolerów misji. Inżynier lotu NASA Tracy C. Dyson przygotowała Astrobee wielkości tostera, w kształcie sześcianu, a następnie monitorowała konkurs mający na celu zachęcenie studentów do kariery w nauce, inżynierii i eksploracji kosmosu.
W godzinach porannych inżynier lotu NASA Jeanette Epps usunęła próbki krwi, które były przechowywane przez noc w inkubatorze badawczym Kubik. Obróciła te próbki w wirówce przed umieszczeniem ich w zamrażarce naukowej w celu zachowania i późniejszej analizy, aby zrozumieć wpływ mikrograwitacji na ludzi. Następnie Epps przeprowadziła kilkugodzinne pomiary przepływu powietrza w kwaterach załogi znajdujących się w przedziale pokładowym modułu Harmony w celu utrzymania systemów wentylacyjnych i zdrowia załogi.
Dowódca Starlinera Butch Wilmore i Suni Williams, oboje astronauci NASA, mieli dzień wypełniony głównie obowiązkami związanymi z utrzymaniem laboratorium na orbicie. Wilmore spędził poranek na sprawdzaniu zaawansowanego sprzętu hydraulicznego, a następnie spakował komponenty podtrzymujące życie przed powrotem na Ziemię. Williams skonfigurował sprzęt wideo wysokiej rozdzielczości wewnątrz modułu laboratoryjnego Columbus, a następnie sprawdził czytnik kodów kreskowych i sprzęt radiowy. Duet połączył również siły i zorganizował ładunek zapakowany wewnątrz modułu Tranquility, po czym zadzwonił do kontrolerów misji Boeinga na konferencję.
Stacja kosmiczna krąży dziś wyżej po tym, jak zadokowany statek towarowy Progress 87 odpalił swoje silniki na ponad 20 minut w środę rano. Reboost orbitalny umieścił stację na odpowiedniej wysokości, aby odebrać następny statek towarowy od Roskosmosu po jego wystrzeleniu w połowie sierpnia.
Komandor Oleg Kononenko zbadał przestrzeń ładunkową dostępną wewnątrz modułów Nauka i Rassvet, aby przygotować się do nadchodzącej dostawy kosmicznej. Pięciokrotny gość stacji dokonał również inspekcji telerobotycznej jednostki renderującej (TORU) w module serwisowym Zvezda. TORU będzie używany do zdalnego sterowania zbliżającym się statkiem zaopatrzeniowym Roscosmos w mało prawdopodobnym przypadku, gdy statek kosmiczny nie będzie w stanie ukończyć automatycznej sekwencji dokowania.
Inżynierowie lotów Roscosmos Nikolai Chub i Aleksander Grebenkin mieli pełny dzień, ponieważ w środę prowadzili różnorodne badania kosmiczne i konserwowali orbitalne systemy laboratoryjne. Chub kontynuował badanie wpływu pola magnetycznego i elektrycznego na fizykę płynów i obsługiwane systemy podtrzymywania życia. Grebenkin skierował cyfrową kamerę wideo przez okno stacji i sfilmował stan modułów segmentu Roscosmos do analizy.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś artykuł! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.